協莊煤礦副井絞車變頻技術改造紀要
時間:2008-12-11 11:07:32來源:dujing
導語:?變頻絞車是以全數字變頻調速為基礎,以矢量控制、能量回饋技術為核心,具有低頻轉矩大、調速平滑、調速范圍廣、精度高、加減速度快節能明顯等優點
關鍵詞:煤礦絞車、電控改造、變頻控制、節能環保
摘要:變頻絞車是以全數字變頻調速為基礎,以矢量控制、能量回饋技術為核心,具有低頻轉矩大、調速平滑、調速范圍廣、精度高、加減速度快節能明顯等優點;具備結構緊湊、體積小、移動方便、操作簡單、運行安全穩定、故障率低、基本免維護等特點,對于煤礦絞車安全運行具有深遠意義。
一、概述
協莊煤礦一號副井絞車房1985年11月正式投入運行,提升機由洛陽礦山機械廠生產,型號2JK-3.5/20,主電機為YR143/39-12-630kW,提升方式為斜井雙勾串車、人物混合提升,井筒斜長1360m,所配電控為TKD-A-0289型及KZG-180/320-3三相可控硅動力制動電源柜,絞車屬于交流異步電機轉子串電阻調速絞車(電氣拖動)類型。串電阻調速絞車的電控調速屬于逐級切除電阻,調速不平滑,對設備沖擊大,故障率較高,耗電量較大。
二、變頻改造過程和節電量分析
1、變頻改造過程
變頻絞車是以全數字變頻調速為基礎,以矢量控制、能量回饋技術為核心,具備結構緊湊、移動方便、操作簡單、運行安全穩定、故障率低、節能明顯等特點。為確保提升運輸安全,我礦于2008年1月2日對絞車進行變頻改造并調試完畢投入運行,電控系統由煤炭科學研究總院天地科技股份公司高新技術部設計,高壓變頻器為北京合康億盛科技有限公司設計生產的HIVERT-YVF系列高壓變頻器。
改造后的絞車電控系統采用先進的功率單元串聯疊波技術、矢量控制技術、有源逆變能量回饋技術,絞車具備手動、半自動、全自動、檢修、應急五種控制方式,各項數據如深度、速度、閘間隙、速度曲線圖等同步顯示,具備保護齊全可靠、系統總效率高(96%以上)、噪音小、故障顯示及報警并保存記憶十次故障等功能。由于絞車采用變頻技術,自動控制絞車運行頻率,因此該電控系統還具有節能環保的特點。
2、節電量分析:
1#副井絞車電控系統變頻改造于2008年1月2日上午10時改造完畢并投入運行,同時對新電度表進行統計:
1)2008年3月2日上午統計電度表走數為30
則1月2日至3月2日耗電量為:30*1200=36000kWh。
2)4月2日上午統計電度表走數為44.8
則3月2日至4月2日耗電量為:(44.8-30)*1200=17760kWh。
3)5月2日上午統計電度表走數為61.5
則4月2日至5月2日耗電量為:(61.5-44.8)*1200=20040kWh。
則改造后月耗電量為:(61.5*1200)/4=18450kWh,舊電控系統2007年月均耗電量為27849kWh,則改造后月均節電27849-18450=9399kWh,節電率為34%.節電效果明顯。
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三、使用變頻改造后的其他效果[/b]
1、以矢量控制為控制核心的絞車控制系統,使絞車控制性能和保護性能更加完善;設備的故障率較原老式電控系統減少80%以上,設備維護率降低50%,維修費用較同期降低65%以上,具有較大的安全效益。
2、絞車控制電路采用變頻調速系統,與原串電阻調速電控系統相比,具有較好的節能效果。變頻調速系統以矢量控制技術為核心,淘汰了原絞車串起動電阻的投入,減少了電阻降壓損耗,節約了設備電能損耗,根據實際統計,絞車電機有發電回饋補償電網現象,最大為-75KW。
3、通過采用變頻技術,解決了原電控系統可靠性差難題,降低了設備運轉的維修率和事故率,降低工人勞動強度,自使用至今絞車運行穩定,未出現故障;提高了電控系統的安全性、可靠性,節約了設備維護費用,保證了絞車的安全運轉。
4、操作簡單,只需要簡單正反向控制,各加減速點自動控制速度,減低了操作人員的勞動強度。
5、保護功能齊全可靠,啟動電流小,設備整體噪音低。
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