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高壓變頻調速系統在貝鋼集團匯杭特鋼電爐除塵風機上的應用

時間:2007-10-30 10:29:00來源:mawei

導語:?電爐除塵風機需要六種風量來適應電爐煉鋼工藝要求,為了提高風機的運行效率
貝鋼集團匯杭特鋼兩個煉鋼電爐,每個電爐配置除塵風機一臺(配套電機功率800kw),電爐除塵風機需要六種風量來適應電爐煉鋼工藝要求,為了提高風機的運行效率,該電爐除塵風機需要進行變頻調速,除塵風機高壓變頻器采用湖南中科電氣有限公司生產的CSHF-1000/10變頻器,并于2007年2月26日調試完畢投入運行。
除塵風機工藝要求:
煉鋼電爐在正常的冶煉過程中,一個冶煉周期分為如下時間段:①加鐵水3分鐘;②裝料3分鐘;③供電21分鐘;④供電供氧30分鐘;⑤等樣5分鐘;⑥出鋼5分鐘;⑦堵眼3分鐘,總共大約70分鐘,其中①②⑤⑥⑦五個時間段煙塵較少,除塵風機可以低速運行,低速運行時間共19分鐘,占總冶煉周期的27%??紤]風機本身的加減速過程,低速運行的時間比重按20%計算。考慮設備檢修,年運行時間按300天計算。 A1-A2為加鐵水和裝料時間(低速); A3-A4為供電和供電供氧冶煉時間(高速); A5-A6為等樣、出鋼、堵眼時間(低速); A2為爐前生產現場采集的電爐送電和送氧信號開始由低速升速至高速的速點; A4為爐前生產現場采集的電爐停送電和停送氧信號開始由高速減速至低速的減速點。 為適應生產變化電爐除塵風機在低速段暫定需要5種風量來適應電爐煉鋼工藝要求。 A到B為低速段的第一低速段(最低速),B到P為低速段第五低速段(最高速),Q到R低速段的第一低速段(最低速); B到D為第二個低速段,其中B到C為風機升速時間;   D到F為第三個低速段,其中D到E為風機升速時間;   F到H為第四個低速段,其中F到G為風機升速時間;   H到J為第五個低速段,其中H到I為風機升速時間;   風機升速時可以根據需要跨越任一升速點;   J點風機開始減速; J到L為第五個低速段轉換為第四個低速段,其中J到K為風機減速時間;   L到N為第四個低速段轉換為第三個低速段,其中L到M為風機減速時間;   N到P為第三個低速段轉換為第二個低速段,其中N到O為風機減速時間;   P到R為第一低速段,其中P到Q為風機減速時間;   Q到R為低速段的第一低速段(最低速)。   貝鋼集團匯杭特鋼煉鋼廠電爐除塵風機采用湖南中科電氣有限公司生產的CSHF-1000/10變頻器進行調速控制,外加工頻旁路開關柜,變頻器為直接高-高方式的電壓源型,變頻器的主要性能指標如下:變頻器容量1000KVA,額定輸出電流60A,輸入頻率45Hz到55Hz,額定輸入電壓10000V,允許電壓波動±10%,輸入功率因數≥0.96(大于20%負載時),輸出頻率范圍按五級速度,0Hz到50Hz范圍內調整(即:調速范圍0~100%),變頻器效率≥98%(不含輸入變壓器),輸出頻率分辨率0.01Hz,無級調速,過載能力120%一分鐘,150%立即保護。加速時間可按工藝要求設定,減速時問可按工藝要求設定。 變頻器與現場接口表:
變頻器與PLC控制系統接口:匯杭特鋼PLC為西門子S7-300,變頻器內置PLC為西門子S7-200,通訊時以匯杭特鋼PLC作為主站,變頻器PLC作為從站,實現數據通訊;變頻器需上傳到匯杭特鋼PLC的信息包括:故障報警(綜合)、高壓合閘允許、高壓緊急分斷、模擬量信號:變頻器運行頻率、變頻器輸入電流(4-20mA電流源,帶載能力大于500Ω)。 變頻器與匯杭特鋼現場接口:變頻器與匯杭特鋼電動機就地操作箱以硬線連接方式實現,匯杭特鋼就地操作箱上應包括:按鈕類:啟動按鈕(帶指示)、停止按鈕(帶指示);指示燈類:變頻正常運行指示、工頻運行指示;變頻器與四煉鋼廠爐前操作臺以硬線連接方式實現,四煉鋼廠爐前操作臺上應包括:按鈕類:高速按鈕(帶指示)、低速1(最低速)按鈕(帶指示)、低速2按鈕(帶指示)、低速3按鈕(帶指示)、低速4按鈕(帶指示)、低速5(最高速)按鈕(帶指示);變頻器向就地操作箱提供的信號為:狀態信號:變頻器正常運行、工頻運行;就地操作箱向變頻器提供的信號為:遠控指令:啟動、停止;爐前操作臺向變頻器提供的信號為:工況轉速指令:高速指令、低速1指令、低速2指令、低速3指令、低速4指令、低速5指令;變頻器與高壓開關柜的連鎖信號:高壓緊急分斷。以上開關量均采用無源接點輸出,定義為接點閉合時有效,接點容量均為AC220V/5A。    變頻器遠程/近程控制選擇,當變頻器遠程/近程控制選擇開關打到遠程位置時,控制權交給電動機就地操作箱,當變頻器遠程/近程控制選擇開關打到近程位置時,控制權交給變頻器。
除塵風機運行測試情況
各速度點的變頻器運行記錄:
電爐除塵風機未上變頻以前,在各種工況下的電機工作電流為55A,采用變頻調速后在除塵風機低速段平均節電率在42%以上。

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