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PLC控制系統在豎爐生產中的應用

時間:2008-01-08 16:08:00來源:wangtao

導語:?本文闡述了煉鐵豎爐的布料控制系統的改造情況及可編程序控制器控制系統在豎爐生產中的應用及使用效果。
1、引言 西鋼煉鐵廠10m3豎爐于1994年建造并投產,生產煉鐵所需的球團礦。豎爐在煉鐵工藝中起著舉足輕重的作用,其中布料系統是豎爐生產的核心環節,對球團質量起著決定性的作用。原布料系統的電氣控制部分采用繼電器控制方式,2臺驅動設備,使用各類中間繼電器89個,時間繼電器62個,控制線路錯綜復雜,故障率極高,嚴重影響豎爐的生產和球團質量,如何減少設備故障率,提高設備作業率,確保豎爐達產達效,是重大技改課題。 2、豎爐控制系統的研制 2.1 設備技改路線分析 (1)在國內很多小型豎爐中,仍然普遍采用繼電器式控制方式。該控制方式的優點:傳統方式容易實現,技術含量低,崗位工人容易接受。其缺點有以下幾個方面:所用電器元件較多,成本較高;故障點較多,線路復雜,維護困難,故障處理時間長;可靠性差,難以適應惡劣的環境;電能損失大。 (2)采用小型PC一體式結構系統。小型系統優點是:體積小,結構緊湊,價格較低。其缺點是:硬件固定,靈活性較差,整機備件,相對地提高了成本。 (3)采用大型PLC系統。整個豎爐采用一套大型的PLC系統,布料系統是其中一部分或一個遠程站。 該系統優點是:控制靈活可靠,功能強大,適用于較大的系統。其缺點是:價格昂貴,對于小系統顯然是不經濟的。 2.2 技改方案的確定 通過對豎爐控制系統故障原因分析,造成豎爐設備電氣故障的原因主要有以下幾個方面:由于采用繼電器控制方式,各類繼電器達150多個,故障點較多;由于環境惡劣及元件本身質量的影響,工作可靠性大大降低;由于控制線路的復雜性,使維修產生一定的困難,造成故障處理時間的延長;由于煤氣及粉塵的影響,給維護帶來不便。 在保證生產的基礎上,結合我廠實際情況,提出了用PLC控制系統代替繼電器控制的方案。這樣,不僅可以大大簡化控制線路,減少故障點,而且提高了系統穩定性、可靠性和靈活性,具有很高的性能價格比,對于降低成本,減少運轉費用都有積極意義。 2.3 設備選型 經過市場調研,目前市場上常見結構有兩種。一種是一體式結構,另一種是模塊式結構。前一種具有結構緊湊、體積小、價格低等優點,但是備件只能整機備件,相對而言成本較高;后一種模塊式結構,具有系統構成靈活、擴展功能強等特點,又不需整機備件,但一次投入費用較高。我們著眼于全局考慮,為了方便以后的改造和擴建工作,決定采用模塊式。該產品具有較高的性能價格比,且系統構成靈活,技術支持完備,售后服務較好。 3、項目研制 3.1 硬件部分 (1)系統的硬件設備:電源模塊1塊;CPU模塊1塊;數字量輸入模塊4塊;數字量輸出模塊4塊。各模塊之間由地址總線連接,由現場送來的操作及設備狀態信號,通過4個輸入模塊進入CPU,由CPU進行邏輯運算后,把結果送至輸出模塊,直接控制各驅動設備的接觸線圈,完成整個系統的控制。 (2)系統點數:9點接收操作臺起停信號;14點接收設備運行狀態信號;9點接收事故信號。輸出32點:11點用于設備狀態及故障顯示;18點用于啟動設備指令;3點用于故障報警及顯示。 本系統結構簡單,線路清晰,體積小,可完成兩個繼電器柜所能完成的一切控制功能。可實現自動、手動兩種方式對12臺驅動設備的連鎖控制,同時增加了系統安全停機、故障報警、燈光顯示等功能。 3.2 軟件部分 主要功能:實現兩種工藝要求,正常生產和調劑爐況兩條不同的流程。其最大特點是: (1)確保按工藝流程啟動,防止誤動作。 (2)提高故障判斷、顯示及處理能力。 (3)實現了系統重大故障時全線安全停機功能。 (4)節約能源。 (5)增加了皮帶檢測功能,包括斷帶、撕裂、跑偏、安全啟動等功能。 (6)為了防止誤操作,設計了按鈕的確認功能。 原來的布料系統中,在某一設備發生故障時,只有該設備和前序設備同時停機,后序設備仍然運行,而且,系統故障發生時,線路控制自鎖,當解除故障后,該設備又自動啟動。由于該套設備是流水線作業,當系統中某一環節發生重大故障時,后序設備沒有必要也不應該運行;一方面,可能造成原料的堆積和散落,使事故擴大化,另一方面也是能源的浪費,還有故障解除后,設備又自動啟動,不僅容易造成安全事故而且可能引發新的設備事故。為此,我們在設計中考慮兩方面的問題,一是增加對故障點的報警和顯示,給維護和操作人員提供方便,盡可能減少故障處理時間,另一方面,一旦某一設備出現重故障時,后序設備立即按流程自動停車,不僅有效地防止事故擴大而且節約了能源。 3.3 初期投入發現的問題 (1)系統改為PLC自動控制以后,操作人員和維護人員一時難以適應,出現故障后手忙腳亂,無從下手。針對這個問題,我們多次加強崗位人員和維修人員的培訓,提高他們處理問題的能力。 (2)由于豎爐風機負荷較大,它的啟動、停車對電網影響較大、PLC系統因電網干擾有時誤動作,為此,我們在PLC供電部分增加了隔離變壓器濾掉電網尖峰干擾。 通過對上述方案的補充、完善、保證了PLC控制系統的可靠性。 3.4 實施效果 該控制系統自2004年11月投入生產后,效果顯著,通過生產實踐,該系統優點主要體現在以下幾方面: (1)系統設計合理,較好地滿足了8立方米豎爐生產的工藝要求。 (2)該控制方案功能齊全,系統靈活可靠,在國內同類豎爐中達到了國內領先水平。 (3)本系統與具有相同功能的繼電器控制系統相比,結構大大簡化,線路清晰直觀,便于維護,縮短了故障處理時間,減少了工人的勞動強度,深受工人好評。 (4)該系統對惡劣的環境適應性很強,抗干擾性能好,運行穩定可靠,降低了故障率,提高了設備作業率,從而提高了豎爐產生能量。 4、結束語 用PLC控制系統代替繼電器控制系統,使豎爐電氣故障明顯減少,處理故障時間也大大縮短,從而有效地提高了豎爐布料系統設備作業率,使豎爐很快達產達效。

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