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一種新型數(shù)控系統(tǒng)的研制與開發(fā)

時間:2008-03-06 14:19:00來源:shixi

導(dǎo)語:?隨著電子技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、材料技術(shù)和信息控制技術(shù)的飛速發(fā)展,我國數(shù)控系統(tǒng)的開發(fā)也從低水平經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)走向高功能數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)。其發(fā)展趨勢為高可靠性、高柔性化、高加工精度、復(fù)合化和制造系統(tǒng)自動化等。
我國開發(fā)高功能數(shù)控系統(tǒng)主要是采用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品,開發(fā)時只需要編寫PMC 軟件,完成邏輯控制,驅(qū)動伺服軸實現(xiàn)進(jìn)給準(zhǔn)確定位即可,可選數(shù)控系統(tǒng)有FANUC、西門子等系統(tǒng),該方案的優(yōu)點是CNC 核心軟件及操作界面已由數(shù)控系統(tǒng)開發(fā)商完成,研制難度較低,缺點是數(shù)控內(nèi)核對使用者是保密的,沒有自主知識產(chǎn)權(quán),成本較高。 隨著電子技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、材料技術(shù)和信息控制技術(shù)的飛速發(fā)展,我國數(shù)控系統(tǒng)的開發(fā)也從低水平經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)走向高功能數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)。其發(fā)展趨勢為高可靠性、高柔性化、高加工精度、復(fù)合化和制造系統(tǒng)自動化等。 本項目致力研究基于數(shù)控機(jī)床控制系統(tǒng)的軟件及相關(guān)硬件。針對高精度內(nèi)圓磨床的數(shù)控問題,采用帶有定位、模擬量控制、遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)控制功能的PLC 產(chǎn)品為控制核心,積木式地加上定位、模擬量、網(wǎng)絡(luò)等模塊,利用人機(jī)界面通過CNC 軟件開發(fā)實現(xiàn)磨床的數(shù)控功能。該技術(shù)途徑的內(nèi)部變量、核心軟件及CNC觸摸屏操作界面均由自己定義,開發(fā)難度較高,但擁有自主知識產(chǎn)權(quán),可直接實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)控制,適合制造業(yè)的柔性化發(fā)展方向;從成本上核算,降低了數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)成本。因此,目前的方案是一種可持續(xù)開發(fā)的、具有創(chuàng)新性的CNC 系統(tǒng)軟件構(gòu)建開發(fā)方案。項目實施后,對數(shù)控機(jī)床的控制方案增加了選項。 1、控制系統(tǒng)設(shè)計 本磨床是用于磨削高圓度內(nèi)圓的半自動精密磨床,適用于各類元件的批量加工,根據(jù)加工要求,本機(jī)床有3 種工作狀態(tài):調(diào)整狀態(tài)、半自動狀態(tài)和參數(shù)整定狀態(tài)。本系統(tǒng)主要采用可編程控制器( PLC) 和觸摸屏2 級控制的結(jié)構(gòu), PLC 負(fù)責(zé)按鈕和其他開關(guān)量信號的輸入以及發(fā)出信號去控制接觸器、繼電器和變頻器等電氣元件,進(jìn)而控制各電機(jī)的運行。同時控制相應(yīng)指示燈的顯示。觸摸屏用來進(jìn)行參數(shù)的修改與設(shè)定、自動控制、在線監(jiān)視和傳送信息等工作。PC 機(jī)(觸摸屏) 通過串行口與PLC 相連,進(jìn)行相互通信,所以觸摸屏是通過發(fā)出命令去控制PLC的運行,以達(dá)到進(jìn)行半自動控制的目的。 本機(jī)床共有13 臺電動機(jī)和1 臺變頻器來驅(qū)動有關(guān)部件。包括主軸冷卻電動機(jī)、磁性分離電動機(jī)、工件冷卻電動機(jī)、液油泵電動機(jī)、動靜壓油泵電動機(jī)、油霧分離電動機(jī)、動靜壓油泵循環(huán)電動機(jī)、砂輪主軸電動機(jī)、工件軸電動機(jī)、砂輪往復(fù)電動機(jī)、液壓油冷卻電動機(jī)、動靜壓油冷卻電動機(jī)、砂輪修整器電動機(jī)和變頻器。 在這些電機(jī)中,砂輪主軸電動機(jī)采用中頻變頻器進(jìn)行無級調(diào)速;進(jìn)給分為砂輪軸(軸向) 進(jìn)給和車頭軸(徑向) 進(jìn)給,其中車頭(徑向) 進(jìn)給軸X 采用伺服控制。X 軸進(jìn)給要求:移動距離70 mm ,位置控制精度0. 003 mm , 電動機(jī)絲杠直聯(lián), 絲杠螺距5 mm。要求采用中慣量電動機(jī),功率400 W。液壓油冷卻電動機(jī),動靜壓油冷卻電動機(jī),砂輪修整器電動機(jī)為直流電動機(jī)。其中砂輪的往復(fù)運動由它激式直流電動機(jī)驅(qū)動,通過可控硅完成調(diào)速。 機(jī)床有關(guān)部件的直線(回轉(zhuǎn)) 運動由液壓系統(tǒng)完成,共由10 個電磁閥組成。為了保證可編程控制器的可靠性,在可編程控制器的輸出端與執(zhí)行元件之間增加了接口電路。 控制系統(tǒng)如圖1 所示。控制模塊使用FX2N 系列,PLC 為控制主機(jī),以三菱970GOT 觸摸屏為人機(jī)界面,選擇伺服定位單元型號為FX2N210GM ,X軸伺服驅(qū)動器型號為MR2J 2S260A ,伺服電動機(jī)型號為三菱中慣量HC2SFS252 ,編碼器分辨率為131072 脈沖/ 轉(zhuǎn),其它部件不再累述。 [align=center] 圖1 控制系統(tǒng)[/align] 2、系統(tǒng)軟件開發(fā) 精密內(nèi)圓磨床控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計分3 部分:內(nèi)部變量的合理規(guī)劃、人機(jī)界面畫面設(shè)計和PLC 程序設(shè)計和伺服進(jìn)給程序設(shè)計,由于篇幅所限,給出PLC和伺服程序設(shè)計流程, 如圖2所示。圖中系統(tǒng)上電,指電源總開關(guān);強(qiáng)電開啟是為了安全起見,設(shè)置的強(qiáng)電總開關(guān),只有此開關(guān)閉合,整個系統(tǒng)才能正常工作;工作方式后面將敘述;為了保證機(jī)床動作的可靠性,本系統(tǒng)采用了邏輯控制與輸出驅(qū)動分步進(jìn)行的方法;系統(tǒng)初始化包括PLC 和定位參數(shù)的初始化。 [align=center] 圖2 PLC 和伺服程序設(shè)計流程[/align] 3、數(shù)控操作界面設(shè)計 數(shù)控操作面板應(yīng)該具備界面友好、操作方便、自診斷功能強(qiáng)和適合磨床的工藝特點。精密數(shù)控內(nèi)圓磨床有動作調(diào)整、磨削循環(huán)、砂輪單次修整循環(huán)、砂輪多次修整循環(huán)和新砂輪修整循環(huán)共5 種工作方式,這些工作狀態(tài)必須在總啟動以后才能執(zhí)行,機(jī)床的每一步動作都有一定的連鎖條件,只有在這些條件滿足時,該動作才能被執(zhí)行,為了使操作者方便操作機(jī)床,在人機(jī)界面上設(shè)計了多種指示信息和必要的提示。觸摸屏的主控制界面設(shè)計主要提供進(jìn)入這5 種工作方式或進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置的操作入口,為了增強(qiáng)自診斷能力,在操作入口的界面上按鍵右側(cè)設(shè)置了若干操作或故障提示信息,但它們是在符合條件的情況下才出現(xiàn)的,平時則處于消隱狀態(tài)。 在精密內(nèi)圓磨床的4 種自動循環(huán)中,“磨削循環(huán)”是最典型的自動循環(huán)。本設(shè)計以磨削循環(huán)為例介紹其控制功能,其余控制功能相應(yīng)的設(shè)計思路與此類似。 磨削循環(huán)控制功能如下:在符合多重串并聯(lián)磨削循環(huán)條件時,按下外部循環(huán)開始按紐,自動循環(huán)開始:首先進(jìn)給系統(tǒng)自動回到電氣零位——按工作條件逐步啟動縱滑板前進(jìn)電磁閥、主軸電動機(jī)、冷卻電動機(jī)、往復(fù)電動機(jī)——進(jìn)給系統(tǒng)按預(yù)置進(jìn)給到磨削起始位——按進(jìn)給預(yù)置次數(shù)及進(jìn)給量、進(jìn)給速度要求完成進(jìn)給過程——進(jìn)給系統(tǒng)回復(fù)原位 ——按動作順序及條件逐步停止縱滑板前進(jìn)電磁閥、冷卻電動機(jī)、主軸電動機(jī)和往復(fù)電動機(jī),并進(jìn)行往復(fù)剎車——結(jié)束循環(huán)。 圍繞上述控制功能要求,設(shè)計出自動磨削循環(huán)控制界面。在磨削循環(huán)進(jìn)行過程中,在觸摸屏上可以監(jiān)控循環(huán)條件、循環(huán)進(jìn)程、動作狀態(tài)、X 軸當(dāng)前位置、進(jìn)給量和進(jìn)給速度。當(dāng)不滿足循環(huán)條件啟動時,自動磨削環(huán)控制界面左上方會提示“循環(huán)條件不滿足”;而在循環(huán)進(jìn)行中,畫面上會出現(xiàn)“循環(huán)中斷”按紐,以便操作人員隨時中斷該循環(huán)。 4、結(jié)語 目前該方案已實施,完成了界面友好的數(shù)控磨床操作與顯示畫面,控制了邏輯符合數(shù)控磨床的加工過程動作要求,優(yōu)化了修整砂輪工藝要求的進(jìn)給曲線,滿足了工藝要求的準(zhǔn)確定位。加工精度符合要求。實踐證明,本設(shè)計是一種可持續(xù)開發(fā)的、具有創(chuàng)新性的CNC 系統(tǒng)軟件構(gòu)建開發(fā)方案。項目實施以后,對數(shù)控機(jī)床的控制方案增加了選項,降低了數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)成本。

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