時間:2014-07-16 10:53:51來源:譚坤鵬
掃描開始,上下軸首先帶動玻璃瓶上移至水平光束感應(如圖2中B位置),此感應信號被控制器檢測并作為上下軸位置的抓取信號;然后,刮板軸帶動距離傳感器右移至垂直光束在a距離上有物體感應(如圖2中D位置),此感應信號被控制器檢測并作為刮板軸位置的抓取信號。
抓取到這些位置數據后,上下軸再帶動玻璃瓶返回A位置,距離傳感器也返回C位置。然后旋轉軸將玻璃瓶順旋10度后,再重復上述過程。
按此方法,每次將旋轉軸玻璃瓶順轉10度,就掃描、抓取、存儲一次上下軸和刮板軸的位置。再使用這些數據,就能建立旋轉軸與上下軸、刮板軸的凸輪曲線。一般情況下,因為玻璃瓶的外形對稱,所以只需掃描到90度就能建立主軸旋轉360度的凸輪曲線。
3 系統配置
根據上述機械結構與動作要求,確定控制系統架構如圖3。
根據系統架構需求,確定采用如下表1所示的產品型號及數量。該架構中,HMI與DVP10MC11T的通訊連線有2條。一條為RS485,一條為Ethernet,分別與DVP10MC11T的PLC模塊和MC模塊連接。
在該畫面中設置好相關參數,然后按下“掃描開始”按鈕,就能對橢圓型玻璃瓶外廓位置進行掃描。點擊“下一頁”,可對掃描到的數據進行查看。
掃描完成后,再按 “凸輪寫入”按鈕,便可將掃描到的數據進行運算和寫入電子凸輪表。
4.2程序編寫
DVP10MC11T的PLC模塊部分主要用于接受外部的傳感器、開關、按鈕等信號和送出輸送帶、氣缸等的控制信號,并監視和觸發MC模塊的運動控制,承擔整個生產過程的邏輯控制任務。
而MC模塊主要用于完成印刷各軸的運動控制,下面主要對MC模塊的電子凸輪建立和運作部分進行介紹。
首先在CANpenBuilder軟件中,作運動控制網絡組態如圖5。
完成后,規劃運動控制程序,其中包括:伺服ON及寸動,歸原點及點動,配方功能,自動絲印、數據采集與凸輪建立、各軸狀態及數據交換、橢圓相關計算、自學習調試、圓相關計算及凸輪、橫移軸及其他。
數據采集和凸輪建立:使用MC_MoveAbsolute和MC_MoveVelocity讓2、3軸按“玻璃瓶外廓位置掃描”要求動作,檢測到感應信號I1、I2后,讀取2、3軸位置。再使用Offset_R指令(浮點數變址寄存器指令)將讀取到的Position數據變址送入指定的寄存器區塊。
DVP10MC11T提供了2048個電子凸輪關鍵點,每點有4個寄存器進行設置。如第1個電子凸輪關鍵點的4個寄存器編號和通訊地址如圖6所示。
這樣便可通過給關鍵點的寄存器賦值來動態修改一個已經建立且確定了凸輪點數的CAM表的凸輪曲線。而使用DMC_CamSet指令可激活修改后的凸輪曲線。按此方法,作出的橢圓型玻璃瓶印刷的上下軸、刮板軸的凸輪曲線如圖7、8所示。
而絲網軸的凸輪曲線是根據觸摸屏上“橢圓周長”設置,對已建好的絲網軸凸輪曲線作縮放比例完成的。其返回再由定位指令完成。
自動絲。喊聪聠影粹o,PLC模塊在玻璃瓶定位完成和夾瓶放入旋轉軸后,便啟動MC模塊的凸輪嚙合。這主要是對MC_CamTableSelect、MC_CamIn、MC_CamOut指令進行使用。
其中MC_CamTableSelect指令用于選擇凸輪表,本項目中建立的CAM表種類包括:上下軸、刮刀軸、絲網軸、圓、四角瓶上下軸、絲網新、放大絲網凸輪、四邊形刮刀軸、四邊形絲網軸。
5 使用效果
目前該方案的應用效果已經得到客戶認同,開始陸續出貨。該方案除了在玻璃瓶絲網印刷中應用,還可擴展到陶瓷瓶、塑料瓶等的絲網印刷及燙金機等設備的應用。
作者簡介:
譚坤鵬,男,生于1985年,畢業于重慶大學,機械電子工程,F任中達電通股份有限公司工業控制系統產品開發處應用工程師,從事PLC、HMI、工業電源、以太網交換機等產品的工程應用和技術支持。
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