時間:2018-01-30 10:55:57來源:網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載
1、前言
我們都知道,使用傳統(tǒng)的普通平頭設備的進行工件的平頭操作,平頭面的光滑度和平面度,會受到刀具的精確程度以及操作人員的熟練程度等諸多因素的影響。鑒于存在這種問題,我們研制了數(shù)控平頭機,它可以按照輸入的進刀曲線連續(xù)工作,始終保持高精度和高效率,從而充分保證平頭質(zhì)量。
2、控制要求
數(shù)控平頭機控制要求為:
(1)控制系統(tǒng)應可調(diào)整刀頭加工程序;
(2)不同的加工階段可以選擇不同的加工速度和加工深度。空程的時候的進刀曲線如圖1所示,加工時的進刀曲線如圖2所示;
(3)主軸轉(zhuǎn)速應可調(diào)節(jié),且范圍應寬廣;
(4)加工精確度高,加工材料平面的光滑度要求為ra≤1.6μm;
(5)定尺尺寸精度:±0.5mm
3、系統(tǒng)的硬件設計
根據(jù)系統(tǒng)的控制要求配置硬件如下:
可編程控制器:1個西門子公司的s7-200系列cpu222plc;
人機界面:1個dp210;
外設:2個步進電動機、2個步進電機驅(qū)動器、2個三相電動機、1臺變頻器、1個em222、8個電磁開關、4個光電傳感器和1個霍爾傳感器。系統(tǒng)的硬件結(jié)構(gòu)如圖3所示。
3.1系統(tǒng)的i/o點分配
由硬件結(jié)構(gòu)圖可知,系統(tǒng)需要5個輸入點和14個輸出點.cpu222plc有8個輸入點和6個輸出點,因此需要增加一個擴展模塊,選用8點輸出的數(shù)字量擴展模塊em222.輸入點是i0.0-i0.7;輸出點是q0.0-q0.5和q1.0-q1.7,分配情況見下表1和表2:
3.2控制器
系統(tǒng)的關鍵的設備部分是plc。plc是以單片機為核心專門用于工業(yè)過程自動化控制的電腦器件,具有極高的可靠性和穩(wěn)定性。本系統(tǒng)選用西門子公司的s7-200系列cpu222plc作為控制的核心,利用cpu222的2路獨立的20khz的高速脈沖輸出來控制步進電動機的運動。此高速脈沖信號不能直接驅(qū)動步進電動機,需通過步進電機驅(qū)動器將功率放大后才能起作用。5路數(shù)字量輸入分別與5個傳感器相連接,用來判斷步進電機的位置、工件的位置、刀頭的位置。14路數(shù)字量輸出中,有6路用來控制步進電機驅(qū)動器,8路用來控制電磁閥開關。
plc本機有一個通訊口,為標準的rs-485借口,在plc與上位機進行通訊時需將rs-485接口轉(zhuǎn)換成標準的rs-232接口,可以采用四門子提供的隔離型plc/ppi電纜進行轉(zhuǎn)換。該電纜有撥碼開關可以進行設置。在上位幾上將控制軟件編寫好后,通過此線下載程序并監(jiān)視程序的運行情況。為了降低成本,在程序調(diào)試好以后就可以不必用上位機進行操作和控制,而是用簡單的操作面板即可。本系統(tǒng)選擇是dp210操作面板。
3.3系統(tǒng)的外設
根據(jù)系統(tǒng)對刀具加工精度的高要求,選用步進電機來控制加工程序。步進電機可以精確到一個脈沖,在本系統(tǒng)中一個脈沖的精度是0.005mm。步進電機驅(qū)動器用于驅(qū)動步進電機,從而控制刀頭的動作,完成平頭。步進電機驅(qū)動器接收到plc的信號,包括cp步進脈沖信號,dir方向信號,free脫機信號,經(jīng)過其內(nèi)部的功放電路和處理電路后輸出到后面連接的兩相步進電機。步進電機根據(jù)信號的編號來產(chǎn)生相應的動作。電磁閥直接接受來自plc的控制信號產(chǎn)生動作。另外,plc直接接受傳感器的信號,通過內(nèi)部程序的運算和邏輯判斷來決定輸出。
變頻器用來控制主軸三相電機的轉(zhuǎn)速。本系統(tǒng)中變頻器采用基本參數(shù)運行模式,由電位器來設定運行頻率,變頻器的啟動和停止由外部端子控制.根據(jù)不同工件的特點,通過旋轉(zhuǎn)電位器來改變主軸電機的轉(zhuǎn)速,外部端子的信號由plc的第12路數(shù)字量輸出控制。
4、系統(tǒng)的軟件設計
系統(tǒng)的軟件包括人機交互界面dp210程序和系統(tǒng)的主控程序。dp210程序完成操作人員同plc之間的對話,主要是各個操作畫面之間的相互轉(zhuǎn)換和每個操作畫面當中各個按鍵動作所對應的plc程序的控制位。程序畫面要與生產(chǎn)現(xiàn)場的工作流程相適應,越是前面的畫面就越是使用率高的畫面。
plc程序接收到dp210的操作信號后,按照工作要求進行整個刀頭工作的控制。主程序的流程圖如圖4所示。plc主控程序中的核心控制是對步進電機的控制,啟動1#步進電機的程序如圖5,控制電機方向的程序如圖6。
5、結(jié)束語
本文所設計的系統(tǒng)操作簡單,加工產(chǎn)品范圍廣,加工精度高,已經(jīng)成功應用于生產(chǎn)實踐中。該平頭機目前已經(jīng)在某材料生產(chǎn)廠進行規(guī)則幾何體的平頭。自從開始生產(chǎn)以來,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高,廢品率明顯下降。同時,極大的減輕了操作人員的勞動強度,提高了生產(chǎn)效率,還可以用于其它器件的平頭。此外,我們設計一定范圍內(nèi)的刀頭尺寸以適應不同工件尺寸的平頭動作,且具有可更換功能。
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