摘要:簡要介紹淮北礦業(yè)集團(tuán)朔里煤礦主井提升絞車低壓制動電源改造情況。從制動電源的產(chǎn)生、工作原理、存在的問題、改造方法和改造后的節(jié)電效果等幾方面淺析,說明改造的必要性。
關(guān)鍵詞:可控硅;變頻;電源
[b]1 概況
[/b] 安徽淮北礦業(yè)集團(tuán)公司朔里煤礦,礦井下生產(chǎn)的煤炭全靠一個(gè)豎井,即主井提出。該井安裝了一套容量為800kw的提升絞車。提升絞車在正常的運(yùn)行過程中,特別是接近上下口階段,其制動全靠額外提供的低頻低壓制動電源。在沒有其專用電源的情況下,只得使用低頻發(fā)電機(jī)組,以此來獲取低壓低頻制動電源。這樣的轉(zhuǎn)能量換,利用效率非常低,浪費(fèi)極大,又使得系統(tǒng)龐大而運(yùn)行不可靠。因此,對這種獲取電源和電源的粗笨制動方式,有必要進(jìn)行技術(shù)改造。
[b]2 低頻制動電源工作原理
[/b] 主井電氣制動電源采用的是低頻發(fā)電機(jī)組。電源裝置由130KW和7.5KW兩臺拖動機(jī)、同步發(fā)電機(jī)、整流子變頻機(jī)和低頻發(fā)電機(jī)五臺電機(jī)組成,其中7.5KW電機(jī)拖動同步發(fā)電機(jī)和整流子變頻機(jī),130KW電機(jī)拖動機(jī)低頻發(fā)電機(jī)。控制勵磁的磁放大器將測速與給定信號進(jìn)行綜合比較輸出控制量控制脈沖變壓器的輸入,脈沖變壓器的輸出控制單相全波半控整流電路晶閘管的導(dǎo)通角大小,從而控制整流輸出的大小,而整流輸出是供給同步發(fā)電機(jī)勵磁的,同步發(fā)電機(jī)將直流信號放大為交流同步信號給整流子變頻機(jī)勵磁,整流子變頻機(jī)經(jīng)過放大將交流同步信號變?yōu)?.5~3HZ低頻信號,給低頻發(fā)電機(jī)勵磁,經(jīng)過低頻發(fā)電機(jī)功率放大器后,供給主電機(jī)進(jìn)行低頻制動和低頻拖動。控制邏輯控制關(guān)系見如圖1所示。

[b]3 低頻發(fā)電機(jī)組存在的缺陷
[/b] 原低頻發(fā)電電源裝置存在著以下幾點(diǎn)缺陷:①占地面積大,噪音大,故障率非常高;②由于發(fā)電機(jī)使用了大量的碳刷,碳刷與滑環(huán)接觸不好容易造成低頻電源質(zhì)量差,引起機(jī)械系統(tǒng)沖擊,運(yùn)行不穩(wěn)定,也大大縮短了設(shè)備的使用壽命,維護(hù)量增大;③盡管提升是間歇進(jìn)行的,而整個(gè)發(fā)電機(jī)組卻又只是為保證每次提升中減速段的短暫大約25秒使用的,但由于設(shè)備自身電控系統(tǒng)的性能決定不能頻繁開起,因此整個(gè)發(fā)電機(jī)組卻必須保持每天23小時(shí)(除1小時(shí)檢修)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),因而浪費(fèi)電能巨大。它要比可控硅電源浪費(fèi)的電能多了。
4 技術(shù)改造方法
參考有關(guān)資料,學(xué)習(xí)外邊好的經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)過仔細(xì)的研究,決定將原來的低頻發(fā)電機(jī)組電源裝置改造,使用可控硅交—交變頻電源裝置。可控硅電源裝置的主回路,采用三相零式結(jié)構(gòu),其工作原理見如圖2所不。
新的可控硅低頻電源裝置采用的是全數(shù)字無環(huán)流工作方式,主控觸發(fā)回路采用世界先進(jìn)的德國西門子技術(shù),它由16位單片機(jī)80C196KC為控制核心的變頻器配以輔助電路構(gòu)成,具有控制精度高,運(yùn)算速度快,工作無噪音,保護(hù)齊全可靠,體積小,重量輕,節(jié)能效果顯著,生產(chǎn)效率高等優(yōu)點(diǎn)。
5 改造后節(jié)電效果
新改造成的可控硅低頻電源裝置,在2006年10月檢修以后投入使用,系統(tǒng)運(yùn)行運(yùn)行安全可靠了,故障率也小,維護(hù)量和維護(hù)費(fèi)用大大減少。控制技術(shù)的提高,最明顯的是節(jié)電。
可控硅低頻電源裝置與原發(fā)電電氣制動電源相比,節(jié)電十分顯著。愿兩臺功率為130KW和7.5KW的拖動機(jī),每天要運(yùn)行23小時(shí)計(jì)算。考慮到每提升一勾只用25秒左右(輕、重勾所用時(shí)間不一樣)時(shí)間,且考慮空載電流小于額定電流等綜合因素,再乘以系數(shù)0.5。每年按355天的有效運(yùn)行時(shí)間計(jì)算,則每年可節(jié)約的電能w為:W=(130+7.5)×23×355×0.5=561343.75(kw·h)
若按當(dāng)前0.58元/kw·h的進(jìn)礦平均電價(jià)計(jì)算,一年可節(jié)約電費(fèi)32.55萬元。顯然,節(jié)電效益相當(dāng)可觀。
6 結(jié)論
該主井提升絞車低壓電控系統(tǒng)的改造,僅局限于低頻發(fā)電機(jī)組制動電源的改造,還沒有直接進(jìn)入高壓部分。因此,若再進(jìn)一步采用高壓變頻技術(shù)改造,還能取代一部分控制系統(tǒng),屆時(shí)節(jié)電量還將提高一大步。由于系統(tǒng)設(shè)施的減少,故障率也將大大減少,維護(hù)量和維護(hù)費(fèi)用能減少的很多。采用高壓變頻技術(shù)改造后,系統(tǒng)的自動化水平大大提高,運(yùn)行也更加安全、可靠了。同時(shí),還能顯著的提高礦井生產(chǎn)能力。
編輯:陳 東