基于西門子PLC的氣力除灰控制系統改進優化設計

文:青島荏原環境設備有限公司 蔡大偉2021年第四期

導語:本文主要介紹了通過氣力除灰系統、鍋爐除渣控制系統的實現,通過對氣力除灰系統進行研究,根據偏差大小對控制系統的影響,設計了變速積分增量式PID控制器。針對除灰系統運行過程中管道內灰量的變化引起電機負載變化導致物料不能被順利輸送的問題,將增量式PID控制技術引入氣力除灰控制系統中.把組態王強大的監控和顯示功能與西門子1200系列可編程控制器(PLC)的現場控制完美的結合在一起,利用以太網通信協議實現上位機與下位機的關聯,形成了完整的工業過程組態模擬控制系統。通過仿真驅動電機轉速與時間的響應曲線,對于變速積分增量式PID控制器達到勻速的時間為0.3s,在快速性和穩定性上都明顯優于傳統PID控制器。

1 引言

上世紀五、六十年代,我國火電廠輸灰系統都比較簡單,幾乎均為低濃度的水力輸灰,即所謂的“3泵2管1溝”的單一模式。為了節水,加強環境保護,減少灰場用地和投資,以及灰渣綜合利用等方面的要求,漸漸向多類型探索發展,先后發展了高濃度水力輸灰、機械輸灰和氣力輸灰技術。氣力輸送技術應用于燃煤電廠約始于上世紀20年代,主要用于除塵器區域的干灰輸送。但直到50年代中后期,國內少數燃煤電廠才開始接觸使用氣力輸送系統,主要是負壓形式;60年代以后,倉式氣力輸送技術開始得到應用;直到進入80年代,國內眾多電廠開始陸續引進國外各種類型的輸送設備及相關技術,氣力輸送技術在火電廠行業開始得到蓬勃發展。

燃煤電廠在我國電力工業的發展中起著很大的作用,其發電量占我國總發電量的80%以上。但是它在為我們提供充足電力的同時,也污染破壞環境,發電廠在發電過程中,將產生大量的工業廢棄物(飛灰或粉煤灰)。為了保證鍋爐系統的安全運行,同時為了保護環境,必須及時將這些粉煤灰清除運走,并將廢物綜合利用。目前廣泛采用氣力除灰系統,并且對燃煤電廠提出了提高除塵效率和粉煤灰綜合利用的要求。而在實際運行中,輸灰系統運行的穩定可靠性欠佳,運行故障發生的原因及部位也多種多樣,造成除塵效率下降、氣力輸灰系統停運,使煙塵排放超標,灰水污染環境,影響電廠的正常生產。

氣力除灰系統用于將燃煤電廠在發電過程中產生的大量工業廢棄物(飛灰或粉煤灰)清除運走。氣力輸送是以壓縮空氣為載體,與粉粒狀物料在一定混合比的情況下,在密閉管道內通過氣力由一處送往另一處的輸送方式。氣力除灰輸送技術應滿足整個機組的快速性、高精度和高自動化的要求,目前大多數輸送系統控制回路仍采用傳統PID控制器。但傳統的PID控制器難于協調快速性和穩定性之間的矛盾,在相當多的情況下,不能取得令人滿意的效果,近年來氣力輸送技術的設計吸收新的控制思想并利用計算機的優勢,形成了模糊PID、自適應PID、智能PID、變速積分PID等多種控制器,取得了較為滿意的效果。

在電廠輔助系統中主要包括化學補給水處理系統、輸煤系統、除渣系統和除灰系統等,這些系統的工藝流程多以順序控制和開關控制為主,采用可編程控制器PLC構成獨立的控制子系統單獨工作。同時,PLC控制系統通過相應的通信模塊掛在分散控制系統DCS通信總線上,實現數據通信,以便DCS系統掌握各輔助工藝系統情況,協調全廠工作。文中設計了一種基于PLC的變速積分增量式PID控制器,通過偏差大小不斷改變積分項的累加速度,實現了對電機實時調速的控制。

2 氣力輸送技術的工藝流程

氣力輸送是以壓縮空氣(或其它氣體)為載體,與粉粒狀物料在一定混合比的情況下,在密閉管道內通過氣力由一處送往另一處的輸送方式。氣力除灰系統的主要任務是以倉泵為發送器,以壓縮空氣作動力,沿除灰管道將電除塵器搜集的飛灰干法送至灰庫,然后把灰庫里的干灰用車裝運,或者攪拌成濕灰用汽車外運。

除灰系統為單元制布置,每單鍋爐1個單元系統,每個單元系統主要分為6部分:電除塵器、灰斗、倉泵、灰斗氣化管路、倉泵進氣管路、輸灰管路。倉泵是除灰系統的主要設備,由進料圓頂閥、出料圓頂閥、泵本體、進氣裝置、排氣平衡閥、壓力開關、料位計等組成。

①進料階段。排氣平衡閥打開,進料圓頂閥打開,物料下落填充泵體,進氣閥和出料閥保持關閉狀態。

②增壓階段。當倉泵內料位高度達到或到達設定填充時間時,進料圓頂閥和排氣平衡閥關閉,進料圓頂閥密封圈充氣密封,進氣閥組打開,壓縮空氣進入泵內,壓力升高至設定值上限。

③輸送階段。出料圓頂密封圈泄壓,打開出料圓頂閥,輸送物料,壓縮空氣將灰從倉泵輸送至灰庫。

④清掃階段。在進氣管線上設定壓力開關,當壓力下降到設定的下限值,表面輸灰結束,吹掃幾秒后,關閉壓縮空氣入口閥,系統復位等待下一次循環。

同一列倉泵,要錯開循環,當一半倉泵在進料時,另一半正在出料。倉泵的交替工作循環保證進入輸送管的飛灰流量均衡。

3 控制模型建立

為了保證穩定最佳的輸送速度,并使電機在管道中的灰量突然增大時能夠及時快速的調整其轉速,因此需要PLC 控制臺對電機進行控制,實現灰料在管道中被順利輸送。需要選取一種適合于該系統的控制算法,使整個輸送過程順利進行。

由于速度調節是在一定的速度基礎上進行的,控制器只需要輸出電壓的變化量,因此采用增量式PID 控制算法。控制器的輸入量為傳感器檢測到的速度與設定速度的偏差信號,輸出量為控制電機轉速的驅動電壓的增量。

考慮到偏差較大時,要求快速跟蹤;偏差較小時,要求精度高。但這兩個要求存在一定得矛盾,如果按快速跟蹤來設計控制器,在偏差小時會產生振蕩或超調;如果按精度高來設計控制器,在偏差大時無法快速跟蹤。為了使系統在偏差大和小時都能滿足要求,采用了變速積分增量式PID 算法,通過不斷改變積分項的累加速度,使其與偏差大小相對應,偏差越大,積分越慢;反之則越快。

設置一個系數f[e(k)],它是e(k)的系數,當|e(k)|增大時,f [e(k)]減小,反之增大。積分系數f [e(k)]的值在[0,1]區間內變化,當偏差|e(k )|大于給定的分離區間A +B 后,積分系數f |e(k)|=0不再對當前值e(k)進行繼續累加;當偏差|e(k)|小于B 時,加入當前值e(k),即積分項變為u I (k)=k I分項相同,積分動作達到最大速度;而當偏差|e(k)|在B與A +B 之間時,則累加計入的積分量是部分當前值,其值在0~|e(k)|之間并且隨|e(k)|的大小而改變,

在選擇PID 參數的過程中,通常可先根據輸出曲線的形狀來確定參數KP 、KI 、KD 的大體范圍,然后根據系統的輸出,得到參數的具體值,如圖1所示 。

圖 1 速度閉環 PID 控制框圖.jpg

4 除灰系統的PLC控制改造設計

#1、#2爐除灰系統及其公用設備共用一套PLC,PLC系統是西門子電子產品系統,每個主機架內只有一塊網絡模塊,CPU采用西門子400熱備,開關量輸入模塊為32點24V直流輸入,開關量輸出模塊為32點輸出;模擬量輸入模塊為8通道輸入,供電電源為線性直流24V電源;模擬量輸出模塊為4通道輸出,供電電源為線性直流24V電源。

根據系統功能的需要,并對系統可靠性進行考慮,PLC系統內主機架與遠程機架通訊采用一路同軸電纜,三臺上位機也只配有一塊網卡進行通訊。西門子400PLC提供了多種功能,使編成控制更加靈活方便;具有擴展模塊,易于系統擴展;內部集成的Profinet接口為用戶提供了強大的通信功能,實現上位機PC和PLC的通信,上位機可以實現編程,還可以監視程序的運行。

4.1 模塊化軟件設計

本系統設計方法注重軟件設計的模塊結構和層次化特點,在設計程序前,要在總體上對軟件的組成與模塊結構進行分析和設計,程序在設計時進行自頂而下的逐步細化,這對于控制結構和功能比較復雜的系統更容易實現控制。控制系統結構如圖2所示。

系統具有手動控制和自動控制功能,上位機可以實現對輸灰系統的監控。

圖 2 PLC 控制系統結構圖.jpg

4.2 用戶軟件功能設計

(1)程控部分主要功能

①定時程控除灰: plc根據料位計傳輸過來的灰粉位置信號(高、正常、低)和倉泵上方的電接點壓力表指示壓力值信號,采取相應的處理措施;

②高灰位優先排灰:料位計指示灰粉位置高時,plc根據中斷請求優先控制進行排灰;

③程序控制自動輸灰:系統處于程控執行狀態時,由plc對干除灰系統進行自動輸灰;

④遠端操作:當系統處于遠操狀態,操作人員可以在控制室進行遠端手操控制。

(2)上位監控部分主要功能

①工藝流程圖、趨勢圖顯示:上位機可以顯示系統工藝流程圖及對倉泵壓力變化進行1小時、8小時、12小時、24小時等不同時段曲線跟蹤顯示等;

②參數顯示、報警畫面顯示:當倉泵上方電接點壓力表指示偏高時,系統自動發出警告聲音,顯示紅色警告信號;當料位計監視灰斗內料位高/低時,系統發出警示信號等;

③統計管理功能及各類報表顯示和打印:系統可以對歷史記錄情況(當班人員操作記錄、除灰次數、除灰時間、壓力曲線圖等)進行匯總、打印報表等;

④ 生產過程事件及報警記錄:系統可以對生產過程中異常事件進行跟蹤及報警記錄;

⑤程控系統與主廠計算機聯網:系統可以與主廠mis系統進行聯網,便于工作記錄信息登記、數據傳輸、上報等。

5 仿真分析

根據電機模型的傳遞函數,通過計算機繪制系統在不同PID 控制方式下的階躍響應曲線,從圖3階躍響應仿真結果可知,采用變速積分增量式PID 控制可以避免普通增量式PID 控制所產生的過大超調并提高了電機調速的快速性,其達到勻速的時間為0.3s,而普通增量式PID 控制算法達到勻速的時間為0.5s,因此采用變速積分增量式算法,系統具有動態響應快、控制穩態性能好,并能很快趨于穩定的特點,適用于電機調速系統的高速控制。

圖 3 系統的速度響應曲線對比.jpg

6 結束語

本文選用西門子400系列PLC對輸灰進行控制,在干除灰系統中采用電接點壓力表對倉泵進料/出料過程進行控制,通過設定電接點壓力i值、ii值,可以自動地控制干除灰運行,有效地避免原系統因進料/出料過程控制劃分不明顯而引起管道堵塞等問題的出現。通過設計變速積分增量式PID 控制器對電機進行控制,使電機在管道內灰量增多的情況下能夠及時快速的調節其轉速,保證物料在管道內被順利輸送PLC控制系統優化后以來,PLC與上位機通訊再未出現過異常中斷情況,系統更加安全、可靠、穩定的運行。

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