“這是2月底剛調換的。觸屏操控更便利、更輕松。”龔倩倩報告記者,操縱工點擊“人機界面”上的節制模塊,便可以節制出產制造整個流程,確保設備平安、高效運行。
“片煙松散回潮進程中,水分過大或太小城市影響煙葉的質量,必需緊盯‘人機界面’上水分變革環境,隨時進行調控。”龔倩倩邊說邊快速點擊著。
“咦!這臺‘人機界面’怎么跟其他出產設備上的紛歧樣?”見到此處“人機界面”的外圈有一個不銹鋼板“四方框”,界面不是按鈕式的而是觸摸屏的,記者隨口問道。
“ 客歲,制絲車間展開了31項自主立異項目,這是此中緊張一項。”陪記者采訪的制絲車間主任胡金華接過了話,“目前,制絲車間已經調換了3臺,都是我們本身技能改革的。烘絲機那臺已經調換了快一年,運行狀況很是好,沒有呈現一次妨礙。”
據了解,之前淮陰卷煙廠制絲車間的“人機界面”是進口的,每臺代價為六七萬元。“有一段時間,制絲車間的幾臺‘人機界面’ 呈現了花屏、‘死機’ 環境。一旦‘死機’后啟動不起來,就必需停產檢驗。”制絲車間電器維修組組長牛奔說,這是出產的一大隱患。進口設備致使的一個問題便是,一旦毀壞必要調換配件,通常要等3到6個月的時間才氣到貨,并且此中的某些品牌產物已經停產了。
為辦理這些問題,制絲車間建立了以牛奔為組長的項目組,研究用國產設備更換呈現問題的“人機界面”。“我們第一次做這樣的項目,沒有經驗,壓力挺大。”牛奔回憶說,從客歲3月初起頭,他們就沒白沒黑在制絲車間的電器實驗室里進行課題攻關。
在摸索進程中,他們發明,“人機界面” 固然屬于產業節制器,可是工作原理與普通的電腦一體機是一樣的,并且“人機界面”自帶的系統也可以在電腦一體機上正常運行。隨后兩個周的時間里,牛奔他們不竭學習研究與“人機界面”相關的冊本,并找來電腦一體機反復裝步伐、改軟件、做模塊。
他們請教電腦一體機出產商的技能工程師,霸占電腦一體機與PLC(可編程節制器)對接困難;改良了電腦一體機的操縱界面和操縱系統,實現“人機界面”系統的模塊化、操縱的觸摸化…… 客歲3月15日,牛奔他們終于成功了。
可是接下來,在制絲車間出產設備上裝機時,他們又遇到困難——兩種設備表面尺寸分歧,電腦一體機安置不上。“我們就對照著電腦一體機的尺寸,切割擴展了空間,并將網卡、電源等接口進行了外接擴延。”牛奔摸了摸“四方框”說,“為了平安和美觀,測試成功后,我們又安置了它。”
并且,原裝的“人機界面”屬于產業品級的電腦,對防塵和運行環境有必定要求,而普通的電腦一體機在這一方面存在缺陷。在辦理這個困難時,牛奔他們又動起了腦筋。
“‘人機界面’ 呈現問題,大大都環境是因為進塵土了。”牛奔說,“為此,我們專門在部門出產設備電柜頂部安置了一臺空壓氣冷卻裝置,既能阻止塵土進入,又能有利于電腦一體機散熱。”
“ 顛末改革,國產的電腦一體機代價才6000元!更緊張的是,如果‘人機界面’ 呈現妨礙,我們隨時都能從市場上買到,這樣就大大進步了我們辦理問題的服從。”牛奔笑著說,“ 代價可兒,備件可兒,操縱可兒,好處多多。”
采訪臨近竣事時,胡金華跟記者算了一筆賬:全車間共有三十多臺“人機界面”,如果全部用國產的電腦一體機更換,每臺能省6萬元,“用國產設備取代進口設備,不但可以節流一筆不小的維修費用,并且還能進步大師辦理問題的本領,晉升自主研發的程度”。